永磁同步力矩电机设计与仿真分析 将慢速、大转矩的永磁同步力矩电机列为主要研究对象,主要针对永磁同步力矩电机的电磁设计和模拟展开了工作。 运用解析方法,对分数槽集中绕组电动机的磁动势波形、气隙磁密度谐波和绕组的结构进行了分析,并给出了电动机的气隙磁场与各个谐波成分的数量和相应的幅度,从而对电机的工作状况进行了最优的选择,并对电机的工作状况进行了最优的极槽组合,从而对电机的工作状况进行了最优的控制,从而使得电机能够在低速下稳定地工作。 还对对电动机扭矩波动有较大影响的两个方面进行了研究,并对它们进行了优化,使它们减小了对电动机扭矩波动的影响;对凹槽的宽度进行了合理的选择,确保了电机的过载性能,并使电机的工作更加稳定可靠;在此基础上,对空隙进行了改进,提高了空隙率,减小了空隙率,减小了空隙率。 在此基础上,选取30/38复合式电动机,采用 FEM模拟计算,得到了与原设计相一致,且转矩波动较小的结论 在此基础上,利用热网络方法及 ANSYS的有限元方法,对电动机内各个位置的温度值进行了分析与计算,结果表明,电动机的温度值是满足设计要求的
搞过低速大转矩电机的工程师都知道,分数槽集中绕组就是个让人又爱又恨的主儿。去年做30Nm级别的伺服电机项目时,我们团队就踩过不少坑——磁动势谐波像心电图似的乱跳,扭矩波动大到能把控制板搞死机。
先说磁路设计的门道。在MATLAB里跑了个磁动势谐波分析脚本,结果发现38槽30极的配置里,5次谐波竟然占了基波的20%。这玩意儿要是放任不管,电机转起来就跟得了帕金森似的抖个不停。
% 绕组谐波快速检测 slot = 38; pole = 30; q = slot/(3*pole); % 每极每相槽数 harmonic_order = 1:2:15; % 观察奇数次谐波 mf_spectrum = abs(fft(winding_mmf)); % 实际项目中需要代入具体绕组函数 stem(harmonic_order, mf_spectrum(1:length(harmonic_order))); title('磁动势谐波分布');这时候就得祭出槽口宽度调整大法。ANSYS Maxwell的瞬态场仿真显示,当槽口从4mm缩到2.5mm时,齿槽转矩波动直降40%。不过别高兴太早,槽口太小下线工人能提着扳手追杀你三条街。
说到热设计更是一把辛酸泪。某次样机空载温升没问题,一带载就变身小暖炉。后来用热网络模型一算,转子散热路径存在热堆积。改了个油冷结构,ANSYS Thermal里温度场分布总算正常了。
! ANSYS APDL热网络建模片段 ET,1,LINK33 ! 定义热传导单元 R,1,0.05 ! 导热系数设置 N,1,0,0 ! 节点坐标 N,2,0.1,0 E,1,2 ! 建立导热路径 SF,ALL,CONV,25,50 ! 对流换热系数最后定型的30/38极槽方案,FEM仿真和实测数据误差控制在5%以内。特别是扭矩波动从最初的12%压到3%以下,这得归功于磁钢削角处理和不等气隙的骚操作。不过说实话,每次看到产线上下来的电机平稳运转,还是会暗爽——这行干久了,就喜欢跟这些看不见的磁场较劲。